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1. 新能源电动汽车稳态工况车内声品质客观评价特征提取#br#
郝天一, 杨晋, 刘海, 李洪亮, 李维肖
噪声与振动控制    2023, 43 (1): 179-184.  
摘要289)      PDF(pc) (1531KB)(1039)    收藏
车内噪声是影响新能源电动汽车整体品质的重要因素。为更准确预测电动汽车车内噪声的声品质,以12辆国内典型的电动汽车车内驾驶侧噪声为输入,使用基于核函数的主成分分析方法,对比不同核函数及核函数的参数对特征提取准确性的影响,通过对控制变量取优的方式确定使用高斯径向基核函数提取电动汽车车内声品质客观评价特征,并成功将8 维特征降低至4 维,得到影响电动汽车车内声品质的4 个主要客观参量依次为语音清晰度、A计权声压级、粗糙度、音调度。
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2. 微型客车某款发动机的噪声源识别与结构改进
赵海军1,2,梁凯2,李洪亮3,宋伟志2,张玉书1,周辉2
噪声与振动控制    2018, 38 (6): 80-84.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1355.2018.06.015
摘要138)      PDF(pc) (1844KB)(615)    收藏

随着微型客车的广泛使用和产品的激烈竞争,噪声问题显得更加突出。本文采用整车的分别运行法获得微型客车的常用某款发动机排气噪声、发动机燃烧噪声、发动机机械噪声、变速器噪声及其它噪声源噪声,而发动机台架声强测试、发动机悬架及油底壳振动测试发现,油底壳是发动机噪声的主要辐射源,消声器插入损失试验结果发现消声器有很大的改进空间。为此对消声器和发动机油底壳进行结构改进,消声器改进后的消声量和原结构相比,都大幅提高,最大约28dB(A),最小也有20dB(A),而改进后油底壳的各阶模态频率都有不同幅度的提高,尤其一阶、六阶都有50%以上的提高,最小的是第三、四阶,也有10.6%的提高。改进后的车外行驶加速噪声由78dB(A)降到73.5dB(A),车内噪声品质主观评价也显著提高。

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3. 传动系扭转刚度对变速器齿轮敲击异响影响研究
陈达亮,顾灿松,李洪亮
噪声与振动控制    2018, 38 (5): 119-122.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1355.2018.05.021
摘要169)      PDF(pc) (1605KB)(903)    收藏

采取试验和主观评价相结合的方式,研究某前置后驱车型变速器齿轮敲击异响问题,并确认其传动系扭振特性匹配不当与变速器齿轮敲击异响间的较强相关性。运用ADAMS软件建立传动系仿真模型并研究传动系关键部件扭转刚度特性参数对变速器齿轮敲击异响的影响规律。结果表明:离合器主减振刚度、后桥半轴扭转刚度对传动系扭振具有显著影响,进而引致变速器齿轮敲击异响,通过减小离合器主减振刚度以及增大半轴刚度等方式可有效抑制此类异响问题。

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4. 电驱动动力总成噪声识别与优化
杨远1, 刘海1, 陈勇1, 李占江2, 李洪亮1
噪声与振动控制    2017, 37 (6): 102-106.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1355.2017.06.021
摘要267)      PDF(pc) (1635KB)(1417)    收藏

纯电动汽车的动力总成与传统汽车存在着明显区别,其噪声源也有较大差异。以新型“低速重载”电驱动动力总成为研究对象,研究其在加速与匀速运行状态下的噪声情况,运用单体声功率及频谱分析的方法识别出变速器齿轮产生的啮合噪声是电驱动动力总成系统噪声产生的主要原因。然后采用参数化建模方法建立齿轮传动系统模型,通过齿轮微观修形和传递误差计算的方法对噪声贡献量大的啮合齿轮进行优化设计,从而改善电驱动动力总成系统的声学环境,为改进低噪声的动力总成设计提供理论依据。

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5. 惯量盘在治理扭振引致车内轰鸣声中的应用
李洪亮 1,邓江华 1,向伟 2,杨明亮 2,吴昱东 2
噪声与振动控制    2015, 35 (6): 95-99.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1335.2015.06.021
摘要195)      PDF(pc) (1433KB)(1004)    收藏

针对某前置后驱型微型车传动系扭振引致的车内低频轰鸣声问题,建立扭振当量计算模型,对传动系的扭振特性进行分析。基于该模型研究微型车传动系抗扭振设计中,传统扭振减振器(TVD)转动惯量与扭转刚度对传动系扭振响应的影响规律。并基于对传统 TVD的功能、结构分析,找到使用金属惯量盘替代 TVD的可行性依据,并实施惯量盘设计、试制,开展针对性的整车试验。试验结果表明,安装适当的金属惯量盘可以有效减小微型车传动系扭振响应,在重点关注的 1500r/min附近降低车内噪声约 9dB(A),有效提升整车 NVH性能。

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6. 动力总成悬置系统怠速隔振优化策略研究
陈达亮;吕 静;李洪亮
   2011, 31 (5): 53-57.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1355-2011.05.013
摘要1726)      收藏
在车型早期开发阶段,模态解耦设计是动力总成悬置系统怠速工况隔振设计的理想选择。如何选择解耦坐标系,以及制定出合理的模态优化策略是获得具有良好隔振性能悬置系统的关键。本文通过对比研究动力总成悬置系统刚体模态参数与动态悬置力响应之间的关联性,指出悬置系统模态解耦设计时提高有效性的一般性规则。
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